“一鍵煉鋼”,告別冶煉“黑箱”
——垂直大模型賦能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展(一)
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“出鋼了。”
3月11日11時(shí)許,在河鋼集團(tuán)唐鋼公司煉鋼事業(yè)部轉(zhuǎn)爐主控室,首席專家周泉林緊盯著屏幕上的“全過(guò)程一鍵煉鋼智能體”系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“‘一鍵煉鋼’大模型”),查看2號(hào)轉(zhuǎn)爐數(shù)據(jù)曲線的走勢(shì)變化。
長(zhǎng)期以來(lái),轉(zhuǎn)爐煉鋼受高溫、高壓、強(qiáng)粉塵等影響,且爐內(nèi)熔池物理化學(xué)反應(yīng)機(jī)理復(fù)雜,難以實(shí)現(xiàn)直接監(jiān)測(cè)與精準(zhǔn)調(diào)控,形成了鋼鐵冶煉的“黑箱”難題。
而現(xiàn)在,唐鋼公司自主研發(fā)了“一鍵煉鋼”大模型,將爐內(nèi)看不見(jiàn)的反應(yīng)狀態(tài)轉(zhuǎn)化為可控制的數(shù)據(jù)模塊,實(shí)現(xiàn)對(duì)鋼鐵冶煉高精度感知和控制。
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近日,在河鋼集團(tuán)唐鋼公司生產(chǎn)調(diào)度指揮中心的大屏幕上,各類生產(chǎn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)顯示。河北日?qǐng)?bào)記者趙杰攝
周泉林注意到,2號(hào)轉(zhuǎn)爐剛冶煉的一爐鋼,其吹煉過(guò)程中,負(fù)責(zé)將氧氣注入爐內(nèi)的氧槍有一個(gè)自動(dòng)抬高槍位的動(dòng)作。
“這是從曲線圖發(fā)現(xiàn)的。”周泉林指著屏幕上兩條交叉的曲線解釋,其中的虛線是氧槍計(jì)劃槍位,實(shí)線則是實(shí)際槍位。“一鍵煉鋼”大模型通過(guò)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)爐內(nèi)狀態(tài),動(dòng)態(tài)調(diào)控氧槍槍位,提高了吹氧效率和質(zhì)量。
氧槍槍位動(dòng)態(tài)調(diào)控看似簡(jiǎn)單,背后融合了機(jī)器視覺(jué)監(jiān)測(cè)、爐況動(dòng)態(tài)建模、自動(dòng)控制算法等前沿技術(shù),是多學(xué)科技術(shù)在鋼鐵冶煉領(lǐng)域的集成應(yīng)用。
“轉(zhuǎn)爐吹氧是煉鋼核心工序。”周泉林這樣解釋,氧槍向爐內(nèi)高速吹入高純度氧氣,與鐵水中的碳、硅、錳、磷等雜質(zhì)元素發(fā)生氧化反應(yīng),釋放大量熱量,同時(shí)攪拌熔池,實(shí)現(xiàn)鐵水向鋼水的轉(zhuǎn)化。
過(guò)去,吹多少氧、何時(shí)調(diào)整槍位,需要老師傅站在爐前仔細(xì)查看爐口火焰顏色和煙氣形態(tài),依靠經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷。這樣難免會(huì)出現(xiàn)誤差,影響冶煉效果。
在開(kāi)發(fā)“一鍵煉鋼”大模型時(shí),周泉林帶著團(tuán)隊(duì)在轉(zhuǎn)爐上安裝了視覺(jué)、溫度等傳感器,捕捉信息生成量化指標(biāo),建立了高效吹煉模型,實(shí)現(xiàn)對(duì)吹氧強(qiáng)度與時(shí)間的精準(zhǔn)控制,使轉(zhuǎn)爐吹氧時(shí)間平均縮短20%。
唐鋼公司“一鍵煉鋼”大模型自2025年10月全面投用以來(lái),一系列煉鋼關(guān)鍵工序?qū)崿F(xiàn)智能化,助推了高效生產(chǎn)和資源的集約化利用。
數(shù)據(jù)顯示,跟過(guò)去比,轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)效率提高8.8%,終點(diǎn)命中率提升至90%以上,噸鋼煤氣回收率提升近16.3%,噸鋼蒸汽回收率提升超8.8%。
鋼鐵生產(chǎn)流程復(fù)雜、信息源眾多、數(shù)據(jù)碎片化,導(dǎo)致通用模型難以適配。2019年,唐鋼公司開(kāi)始自主研發(fā)用于“一鍵煉鋼”的垂直大模型。
周泉林記得,他們公司的技術(shù)骨干聯(lián)合河鋼數(shù)字的軟件開(kāi)發(fā)專家,組成10多人的團(tuán)隊(duì)一起攻關(guān)大模型技術(shù)。
這項(xiàng)技術(shù),說(shuō)白了就是把人的經(jīng)驗(yàn)寫成代碼,讓機(jī)器不斷學(xué)、自動(dòng)干。
第一個(gè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目是自動(dòng)出鋼模型,很順利。在研制另一個(gè)高效吹煉模型時(shí),他們卻遇到難關(guān)——理論值很好,可模型拿到產(chǎn)線試驗(yàn),跟預(yù)想的差距很大。
“高效吹煉模型調(diào)試花了很長(zhǎng)時(shí)間。”周泉林說(shuō),當(dāng)時(shí),他們一爐爐查看,收集了幾百項(xiàng)的問(wèn)題清單,一一進(jìn)行分析。通過(guò)對(duì)吹氧、加料等工藝進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),最終使模型滿足了生產(chǎn)需求。
自動(dòng)裝鐵模型、自動(dòng)濺渣模型、自動(dòng)倒渣模型……一次次攻堅(jiān)克難,“一鍵煉鋼”向更廣領(lǐng)域、更深層次邁進(jìn)。
各種模型開(kāi)發(fā)出來(lái)后,他們實(shí)施工藝、操作層面的標(biāo)準(zhǔn)化,建立信息共享和動(dòng)態(tài)協(xié)調(diào)機(jī)制,實(shí)現(xiàn)煉鋼各工序的全過(guò)程智能協(xié)同。
“鋼鐵生產(chǎn)各工序間相互影響,導(dǎo)致不確定性極高。”周泉林說(shuō),“一鍵煉鋼”大模型憑借大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等能力,可精準(zhǔn)預(yù)測(cè)輔料的投放時(shí)機(jī)與數(shù)量,動(dòng)態(tài)修正冶煉過(guò)程中的工藝波動(dòng)、操作偏差等,有效保障了生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
“一鍵煉鋼”大模型的投用,給鋼鐵工人帶來(lái)了巨大改變。
在唐鋼公司煉鋼事業(yè)部轉(zhuǎn)爐主控室里,值班作業(yè)長(zhǎng)龐曉坤點(diǎn)點(diǎn)鼠標(biāo),轉(zhuǎn)爐及配套設(shè)備開(kāi)始運(yùn)作,輕松完成一爐鋼的冶煉,“一鍵煉鋼”成為現(xiàn)實(shí)。
該主控室與轉(zhuǎn)爐煉鋼現(xiàn)場(chǎng)僅一墻之隔,沒(méi)有高溫,沒(méi)有噪音,環(huán)境舒適,鋼鐵工人的工作強(qiáng)度大大降低。一天忙碌下來(lái),龐曉坤的工裝整潔如初。
“重復(fù)性、高危險(xiǎn)的體力崗位減少了,對(duì)技術(shù)能力的要求越來(lái)越高。”龐曉坤說(shuō),過(guò)去的“經(jīng)驗(yàn)煉鋼”,負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)爐的一個(gè)班組有6個(gè)人;現(xiàn)在的“一鍵煉鋼”,一組只用3個(gè)人。
過(guò)去,培養(yǎng)一名熟練的煉鋼工需要四五年,而現(xiàn)在,只需要一年,“小白”就能成為熟練工。
AI大模型的精準(zhǔn)控制,還提高了鋼水純凈度,帶動(dòng)了企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。
“大模型加持下,唐鋼公司轉(zhuǎn)爐終點(diǎn)氧位從550ppm(1ppm為百萬(wàn)分之一)下降到420ppm,鋼水純凈度躍升至行業(yè)第一梯隊(duì),大大提升了鋼鐵品質(zhì)。”龐曉坤說(shuō),如今,管線鋼、電池殼鋼、高強(qiáng)度汽車鋼等成為唐鋼公司的拳頭產(chǎn)品。
3月7日,唐鋼公司開(kāi)發(fā)的首批440噸無(wú)取向電工鋼順利下線,用于制造各類工業(yè)電機(jī)的鐵芯,意味著企業(yè)在高端鋼鐵材料開(kāi)發(fā)方面取得新突破。
“不光是煉鋼,AI大模型正在排產(chǎn)、質(zhì)量評(píng)估與預(yù)警等領(lǐng)域推廣開(kāi)來(lái)。”龐曉坤說(shuō),“AI+鋼鐵”蓬勃發(fā)展,鋼鐵企業(yè)正經(jīng)歷從制造向“智造”的深刻變革。
黃驊融媒
來(lái)源:河北日?qǐng)?bào)
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編 輯:趙浩伊 實(shí)習(xí)編輯:張丙堃
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