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中國科 “跡”|爐鑄鋒芒 ——自主研爐

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導語


中國第一座自主研制的30噸氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐

坐落于北京市石景山區(qū)首鋼園陶樓(石景山路68號)的中國第一座自主研制30噸氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐(模型),是1964年我國鋼鐵工業(yè)自主創(chuàng)新的重要實物見證。

作為新中國首座30噸氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐,它全程堅持自主設計、自主建設、自主調(diào)試,未成套引進國外轉(zhuǎn)爐主體設備,也未聘請外國專家,依靠本土技術力量建成。這一設備打破了當時國外的技術封鎖,推動我國煉鋼工藝從傳統(tǒng)平爐向氧氣轉(zhuǎn)爐升級,有效提高了煉鋼效率和產(chǎn)能,為我國鋼鐵工業(yè)后續(xù)發(fā)展積累了關鍵技術經(jīng)驗,彰顯了中國科技自立自強、自主創(chuàng)新的精神內(nèi)核。

1964年12月24日,北京石景山的寒冬,首鋼廠房內(nèi)鋼花飛濺、熱浪蒸騰。隨著指令下達,30噸鐵水注入轉(zhuǎn)爐,約30分鐘后,一爐合格鋼水順利出爐——中國第一座30噸氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐正式投產(chǎn)。

轉(zhuǎn)爐未成套引進國外主體設備、未聘請外國專家,全程堅持自主設計、自主制造、自主調(diào)試。相較傳統(tǒng)平爐,冶煉效率實現(xiàn)跨越式提升:單爐冶煉僅需30分鐘,成本降低約三分之一,產(chǎn)能可達平爐的5至8倍。這座30噸氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐的建成,成為中國從鋼鐵弱國邁向鋼鐵大國的重要里程碑。


百廢待興 筑基起步:

新中國鋼鐵工業(yè)的恢復與發(fā)展

1949年新中國成立之初,鋼鐵工業(yè)基礎極為薄弱,近乎一片廢墟。長期戰(zhàn)亂致使國內(nèi)鋼廠損毀嚴重,當年全國鋼產(chǎn)量僅15.8萬噸,不足世界總產(chǎn)量的0.1%,人均鋼鐵保有量極低,遠不能滿足民生需求與建設需要。

鋼鐵是“工業(yè)之母”,工業(yè)建設、國防軍工、基礎設施建設均離不開鋼鐵,恢復鋼鐵生產(chǎn)成為當時的緊迫任務。

彼時國內(nèi)能維持生產(chǎn)的鋼廠屈指可數(shù),“石景山鋼鐵廠(首鋼前身)”保存相對完好。國家確立“優(yōu)先恢復鋼鐵生產(chǎn)”方針,重點扶持鞍鋼、本鋼、石景山鋼鐵廠等骨干企業(yè),組織力量搶修設備、整治廠區(qū)。廣大工人滿懷建設新中國的熱忱奮戰(zhàn)一線,鞍鋼工人孟泰帶頭回收廢舊物資、修復老舊設備,成為鋼鐵工人艱苦奮斗的典型代表。


1949年4月21日,1號煉焦爐恢復生產(chǎn)

(百年首鋼發(fā)展歷程主題展)

1953年,“一五”計劃正式實施,鋼鐵工業(yè)被列為重點發(fā)展領域。國家集中力量建設鞍鋼、武鋼、包鋼等8個重點項目,改擴建23家中小型鋼廠,逐步形成“三大、五中、十八小”的產(chǎn)業(yè)布局。這一階段,我國借鑒蘇聯(lián)平爐煉鋼技術,逐步構(gòu)建起從采礦、選礦到煉鐵、煉鋼、軋鋼的完整鋼鐵工業(yè)體系。

經(jīng)過幾年建設,產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步提升,產(chǎn)量實現(xiàn)增長:1952年,全國粗鋼產(chǎn)量突破100萬噸,超過歷史最高水平;1957年增至535萬噸,較1949年增長32倍多。不過,當時主流煉鋼工藝仍為平爐,單爐冶煉耗時長達7至12小時,能耗高、成本高、產(chǎn)能偏低,技術升級需求日益迫切。


直面封鎖 從零攻堅:

氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐技術的自主探索

20世紀50年代,國際煉鋼出現(xiàn)革命性技術——氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐。

1952年,奧地利建成全球首座同類設備,冶煉效率遠優(yōu)于傳統(tǒng)平爐,不過西方國家對此技術實施封鎖禁運。


補充閱讀


什么是氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐?

氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐(BasicOxygenFurnace)是采用頂部吹氧煉鋼的核心設備,由爐體、傾動機構(gòu)和供氧系統(tǒng)組成。爐型分為爐帽、爐身和爐底三段,通過傾動機構(gòu)實現(xiàn)360°旋轉(zhuǎn),配備加料系統(tǒng)及煙氣凈化回收系統(tǒng)保障冶煉流程。

想象一下,你要把一鍋“鐵水”(從高爐出來的、含碳量很高的鐵水)變成“鋼水”,怎么變?利用“氧氣頂吹”,往里面吹氧氣,把多余的碳“燒”掉,這就是核心。

那為什么叫“轉(zhuǎn)爐”呢?

因為這個爐子像一個可以傾斜翻轉(zhuǎn)的大鍋,倒鐵水進去,吹完氧氣后,把鍋一翻,鋼水就倒出來了。

可以這么總結(jié):

氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐=一個能翻轉(zhuǎn)的大鍋+從上面用高壓氧氣猛吹。

30分鐘就把鐵水變成鋼水,又快又省錢。

1955年,冶金學家葉渚沛撰文倡議研發(fā)該項技術,以此破解國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能受限的難題。

1958年,石景山鋼鐵廠總工程師安朝俊赴蘇聯(lián)考察。當?shù)仉m已開展氧氣頂吹相關試驗,但技術并未普及,生產(chǎn)依舊以平爐工藝為主。回國后,安朝俊決意走自主研發(fā)道路……

1958年7月,30噸氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐項目正式動工。后續(xù)受三年困難時期影響,物資與資金供給不足,項目暫時停滯,技術人員并未中斷研究,持續(xù)開展小型試驗工作。


1958年,首鋼新鋼鐵項目施工現(xiàn)場

1962年,技術團隊改造一臺3噸空氣側(cè)吹轉(zhuǎn)爐,搭配國產(chǎn)制氧設備,搭建起試驗裝置,正式開展工業(yè)化測試。研發(fā)過程缺少參考圖紙與成熟參數(shù),攻關主要圍繞爐襯使用壽命、氧槍噴頭結(jié)構(gòu)、爐渣煉制工藝三大難點展開。

難點1:

爐襯損耗過快

爐內(nèi)壁耐火材料長期受高溫鋼水沖刷侵蝕,極易破損報廢。團隊選用高密度耐火磚,加裝水冷結(jié)構(gòu)降溫,輔以噴補修護手段,將爐襯使用次數(shù)從幾十爐提升至450爐。

難點2:

供氧冶煉不均

老式單孔噴槍供氧集中,鋼水受熱反應不均衡,鋼材損耗偏大。改成三孔120°對稱排布噴槍,氧氣散布更均勻,鋼材吹損率從15.99%降至10.16%。

難點3:

鋼水品質(zhì)不穩(wěn)

熔煉過程爐渣管控不當,易夾雜雜質(zhì)影響鋼材質(zhì)量。優(yōu)化原料搭配,穩(wěn)定鐵水成分,采用生白云石調(diào)配爐渣,兼顧生產(chǎn)成本與成品純度。

歷經(jīng)22天工業(yè)化試煉,實測達成爐齡240次、鋼鐵料單耗1091公斤/噸的指標,技術方案驗證可行。

1964年9月項目復工,12月24日正式投產(chǎn),我國就此自主掌握氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐煉鋼整套技術。


1964年,“氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐”試車現(xiàn)場


未完待續(xù)


從零起步的技術攻堅終獲突破,這套自研轉(zhuǎn)爐技術又將如何賦能全國鋼鐵產(chǎn)業(yè)、續(xù)寫發(fā)展篇章?敬請關注下篇。

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圖片來源


編著:中央廣播電視總臺財經(jīng)節(jié)目中心

國務院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會新聞中心

出版時間:2021年 10月

出版單位:中國科學技術出版社


編著:馮書靜

出版時間:2022年 10月

出版單位:中國科學技術出版社

中央黨校出版社


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