某大型鋼鐵企業(yè)在開展生產(chǎn)線普通減速機例行維修工作時,意外發(fā)現(xiàn)多臺減速機軸承室存在不同程度的磨損缺陷,經(jīng)現(xiàn)場精準測量,其中磨損最為嚴重的部位差值達3mm。軸承室作為減速機傳動系統(tǒng)的核心承載部件,其磨損直接影響軸承裝配精度與傳動穩(wěn)定性,若不及時妥善修復,極易引發(fā)設備振動加劇、異響頻發(fā)等故障,甚至導致生產(chǎn)線非計劃停機,給企業(yè)造成重大生產(chǎn)損失。
基于過往維修經(jīng)驗,企業(yè)運維團隊最初計劃采用“堆焊+鏜床機加工”的傳統(tǒng)方案進行修復。然而,在實際施工籌備階段,該方案的局限性逐漸凸顯,關鍵磨損部位難以實現(xiàn)精準機加工,修復工作陷入停滯。最終決定采用漢瑞博超聚物碳復合材料修復,該修復方式有以下幾種優(yōu)勢!
- 采用專用工具對軸承室磨損表面進行除油、除銹、打磨處理,確保表面達到材料粘接要求;
- 根據(jù)磨損尺寸,按比例精準調(diào)和漢瑞博超聚物碳復合材料,將材料均勻涂抹至磨損部位,借助專用模具保證修復面平整度與尺寸精度;
- 材料固化過程中,技術人員全程現(xiàn)場監(jiān)護,實時監(jiān)測環(huán)境溫濕度對固化效果的影響,確保材料充分固化。
經(jīng)過數(shù)小時的現(xiàn)場施工,減速機軸承室磨損修復工作順利完成。經(jīng)專業(yè)儀器檢測,修復后軸承室尺寸精度完全符合設備裝配標準,表面粗糙度達標,材料與基材粘接牢固無剝離隱患。企業(yè)運維團隊隨即完成減速機后續(xù)裝配工作,設備試運轉(zhuǎn)時,軸承運轉(zhuǎn)平穩(wěn)、無異常振動與異響,各項性能指標均恢復至正常工況水平。
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