一、項目背景
陜西榆林地區(qū)是國內(nèi)重要的水泥生產(chǎn)基地。2024年8月,榆林某大型水泥廠(年產(chǎn)水泥200萬噸)的一條熟料輸送刮板機,在三個月內(nèi)連續(xù)發(fā)生兩次斷鏈事故。該刮板機負責將熟料從冷卻機出口輸送至熟料庫,全長86米,輸送溫度高達120℃左右,環(huán)境粉塵濃度極高。
第一次斷鏈發(fā)生在夜間,鏈條卡死后導致中部槽底板磨穿,熟料泄漏堆積,清理+維修耗時36小時,直接影響熟料庫存和后續(xù)水泥磨生產(chǎn)。第二次斷鏈更嚴重,斷鏈瞬間產(chǎn)生沖擊,將機尾張緊裝置拉壞,軸承座開裂,直接維修費用超過9萬元,加上停產(chǎn)損失,合計約18萬元。
令人無奈的是,該刮板機原本安裝了一套接近開關式斷鏈保護裝置。但兩次斷鏈過程中,保護器均未發(fā)出任何報警。現(xiàn)場電氣工程師反映:接近開關安裝在機尾從動輪側(cè)方,因熟料粉塵(含大量細小顆粒)附著在感應面上,加上環(huán)境溫度高導致傳感器內(nèi)部元件老化,靈敏度嚴重下降,徹底失去保護功能。
水泥廠設備副總工王建民(化名)表示:“水泥廠的環(huán)境不比煤礦好多少,粉塵、高溫、震動一樣不少。我們需要一種真正能適應這種惡劣工況的斷鏈保護器,不能讓它再‘裝樣子’了。”
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經(jīng)過多方技術對比和現(xiàn)場工況勘察,該水泥廠最終選定了一款采用接觸式測速原理的刮板機斷鏈保護器,并委托我方技術人員配合廠方機電車間,完成了從舊裝置拆除到新保護器安裝、調(diào)試、驗收的全過程改造。
二、改造前設備狀況及痛點分析
2.1刮板機基本參數(shù)
-型號:FU270型鏈式輸送機(常用于熟料輸送)
-輸送長度:86米
-鏈速:0.5m/s
-電機功率:30kW
-工作環(huán)境:熟料輸送廊道,環(huán)境溫度45℃~65℃,物料溫度約120℃,粉塵濃度高(含熟料微粉),設備振動明顯
2.2原有保護裝置及其缺陷
原有保護為一款電感式接近開關(DC24V,NPN輸出),安裝在機尾從動輪側(cè)方,通過檢測從動輪輪輻的通過頻率來判斷轉(zhuǎn)速。其具體缺陷如下:
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2.3水泥廠核心訴求
1.絕對可靠:斷鏈、卡鏈、斜鏈時必須100%報警停機,不能有任何漏報。
2.耐高溫、耐粉塵:適應熟料輸送線的高溫、高粉塵環(huán)境,至少一年內(nèi)免維護。
3.安裝快捷:不停產(chǎn)或短時停產(chǎn)(4小時以內(nèi))完成改造。
4.兼容現(xiàn)有控制系統(tǒng):輸出信號需與原有PLC(西門子S7-1200)匹配。
三、改造方案設計
3.1保護器選型
根據(jù)水泥廠工況,我們推薦了一款接觸式磁電測速斷鏈保護器(型號代稱“MDR-SCD-10”)。其核心特點完全匹配水泥廠需求:
-測量原理:磁電式速度傳感器,直接安裝在從動軸軸心,實時測量從動軸轉(zhuǎn)速。無電子元件暴露在粉塵中,不受粉塵和溫度影響。
-耐溫性能:傳感器本體采用耐高溫不銹鋼外殼及高溫引出線,工作溫度范圍-40℃~+125℃,適應熟料線環(huán)境。
-輸出方式:兩線制常閉觸點(也可選常開),與西門子PLC數(shù)字量輸入模塊直接兼容。
-報警閾值:用戶可設定報警轉(zhuǎn)速百分比(推薦設定為正常轉(zhuǎn)速的70%)。
-防護等級:IP68,整體灌封,可浸泡在粉塵中仍正常工作。
3.2安裝位置選擇
現(xiàn)場勘察發(fā)現(xiàn):從動軸軸端有約60mm外露軸頭,直徑φ65mm,中心未打孔。軸端有少量積灰但無嚴重腐蝕。我們決定采用軸心鉆孔攻絲安裝方案。
3.3安裝與改造步驟
整個改造利用水泥廠一個計劃性檢修日(停機8小時)完成,實際安裝時間約1.5小時(因軸端清理和鉆孔耗時稍長),其余時間為調(diào)試和培訓。
步驟1:停機掛牌及安全確認(15分鐘)
按照水泥廠安全規(guī)程,辦理檢修工作票,切斷刮板機主電源及控制電源,掛牌上鎖。
步驟2:舊裝置拆除(20分鐘)
拆除原有接近開關及其焊接支架。清理從動軸端面積灰和銹蝕。注意:支架拆除時避免損傷機尾罩。
步驟3:軸心鉆孔攻絲(40分鐘)
使用磁力鉆固定于從動軸端面,配合φ8.5mm鉆頭鉆孔(深20mm),然后用M10×1.5絲錐攻絲。鉆孔過程中使用氣槍吹除鐵屑,避免落入軸承。因軸材質(zhì)為45鋼,鉆孔順利。
步驟4:傳感器安裝(10分鐘)
將磁電式速度傳感器旋入螺紋孔,涂少量防松膠,擰緊力矩約20N·m。傳感器尾部引出兩芯屏蔽電纜(耐高溫型,硅膠護套),沿機尾罩內(nèi)側(cè)敷設,穿金屬軟管保護,遠離熱源。
步驟5:接線(15分鐘)
電纜引入現(xiàn)場接線盒(IP65),傳感器信號線接入原接近開關對應的PLC輸入點(DI通道)。原接近開關線路拆除,并在PLC程序中修改輸入地址注釋。傳感器供電為DC24V,直接從PLC機柜取電。
步驟6:參數(shù)設定(10分鐘)
通過保護器本體上的撥碼開關或電位器(視具體型號),設定額定轉(zhuǎn)速為480r/min(從動軸實測轉(zhuǎn)速),報警閾值設為70%(即低于336r/min時報警)。延時時間設為3秒,防止正常啟停或短暫負載波動引起誤報。
步驟7:功能測試(20分鐘)
-空載測試:刮板機空載運行,實測從動軸轉(zhuǎn)速478r/min,保護器輸出正常(常閉觸點閉合),中控顯示正常。
-模擬斷鏈:手動盤車使從動軸減速至300r/min,保護器在3秒后準確輸出報警(觸點斷開),PLC執(zhí)行停機,中控報警顯示“刮板機斷鏈”。
-模擬誤報:正常啟動和停止過程中,保護器未發(fā)生誤報。
-高溫測試:刮板機帶料運行2小時后,再次測量傳感器表面溫度約85℃,信號依然穩(wěn)定。
步驟8:現(xiàn)場培訓(20分鐘)
對水泥廠電氣車間3名維護人員進行了操作培訓,包括:正常狀態(tài)指示燈識別(綠燈常亮)、報警復位方法(需手動復位或遠程復位)、傳感器更換步驟、日常檢查要點(每月清理一次軸端積灰,檢查電纜防護)。
四、改造效果及運行數(shù)據(jù)
4.1直接效果(安裝后1個月)
-保護器連續(xù)運行720小時(含白天高溫時段),未發(fā)生一次誤報或漏報。
-軸端傳感器表面雖有熟料粉塵附著,但磁電感應不受影響,信號穩(wěn)定。
-中控室操作員反饋:“終于能看到真實的轉(zhuǎn)速數(shù)據(jù)了,心里有底。”
4.2半年跟蹤數(shù)據(jù)(截至2025年2月)
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4.3經(jīng)濟效益估算
-避免一次斷鏈事故:按該廠歷史數(shù)據(jù),平均每10個月發(fā)生一次斷鏈事故,直接+間接損失約18萬元。
-保護器投入:單套約6500元(含傳感器及安裝附件)。
-年節(jié)省:18萬元×(12/10)≈21.6萬元,減去保護器投入,當年凈節(jié)省超15萬元。
王建民副總工在改造總結(jié)會上說:“以前我們不敢信保護器,現(xiàn)在敢了。這種測速的,比接近開關可靠太多。下一步計劃把另外三條熟料線和兩條水泥磨輸送線都改掉。”
五、技術經(jīng)驗總結(jié)
5.1水泥廠環(huán)境下的選型要點
-必須遠離接近開關:水泥廠高粉塵、高溫環(huán)境會快速導致接近開關失效。
-優(yōu)先選擇接觸式磁電測速:傳感器直接測量從動軸轉(zhuǎn)速,無光學、電感式元件的環(huán)境敏感問題。
-注意電纜耐溫:熟料線附近電纜應選用硅膠護套或玻璃纖維編織層,避免普通PVC電纜熱老化開裂。
5.2安裝中需要注意的三個細節(jié)
1.軸心鉆孔冷卻:鉆孔時需間歇進刀并吹氣冷卻,防止軸端局部退火或鉆頭燒毀。
2.電纜穿管保護:必須加金屬軟管或耐高溫套管,防止被熟料顆粒磨損或被高溫烘烤。
3.報警閾值設定要合理:水泥廠刮板機負載波動較大,建議設定閾值在60%~70%,延時2~3秒,避免正常負載波動引起誤報。
5.3對同類水泥廠工況的建議
如果你所在的水泥廠也遇到以下情況:
-熟料、原料、水泥輸送刮板機頻繁斷鏈,現(xiàn)有保護器“裝而不用”;
-接近開關經(jīng)常被粉塵糊住或高溫損壞,電工索性短接;
-領導要求整改但不想停產(chǎn)太久;
推薦方案:優(yōu)先考慮接觸式軸心測速保護器,單臺改造可在2小時內(nèi)完成(含鉆孔),利用檢修日即可實施。一次投入,長期受益。
六、結(jié)語
榆林某水泥廠熟料輸送線的刮板機斷鏈保護器安裝改造,是一次典型的“從無效保護到有效保護”的升級實踐。它證明了:在水泥廠高粉塵、高溫、強振動的惡劣環(huán)境下,只有從原理上避開環(huán)境干擾的接觸式測速方案,才能真正實現(xiàn)“不漏報、不誤報、長壽命”。
如果你的現(xiàn)場也存在類似痛點,不妨從一條最關鍵的輸送線開始,用一次小改造,換回長期的安全與效率。
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