來源:滾動播報
(來源:中工網)
“混合單體罐和膠乳摻混罐程序優化后的氮氣消耗數據出來了——優化參數投用剛滿一個月,累計節約氮氣1500立方米!”6月9日一早,吉林石化公司合成樹脂(碳纖維)廠第四ABS車間操作室內,接過工藝工程師劉錚遞來的報表,班長姜濤笑容滿面:“沒想到這么一個小改動,效果還真不小。”
這個“小改動”,源于姜濤“多看一眼、多想一步”的現場排查。
將時間回溯到5月3日上午。在A機柜間內,姜濤眉頭微皺,目光緊緊盯住DCS顯示屏上一條頻繁跳動的曲線——那是混合單體罐氮氣調節閥的運行軌跡。“單體罐壓力全在合格范圍內,工藝上沒什么問題啊”,內操郝雯麗一邊填寫記錄,一邊說道。姜濤指著那條跳動的曲線:“指標是合格,但你看,閥門不停啟停,氮氣一會兒補進去,一會兒又泄掉。這豈不是白白浪費?”郝雯麗湊近細瞧,曲線確實跳動頻繁,像一只不知疲倦的啄木鳥。
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“我去現場看看。”姜濤抓起安全帽出了門。從現場返回中控室,看完數據又跑回現場,來來回回好幾趟。最后,他停在運轉的攪拌器旁,聽著罐內物料翻涌的聲音,腦海中那條跳動的曲線與眼前攪動的液面漸漸重合。“明白了!”姜濤心中一動——原來,攪拌器攪動物料時,液面會上下起伏,引起罐內壓力產生±0.1~0.2千帕的微小波動,而原有PID控制系統過于靈敏,這些正常波動被誤判為需要大幅調節的信號,導致氮氣調節閥頻繁動作,既消耗了氮氣,又增加了設備損耗。
摸清了問題癥結,姜濤直接找到技術員劉錚,將情況分析清楚,并提出自己的思路:在壓力設定值上下各0.1千帕的位置設置一個緩沖區間。壓力在這個范圍內波動時,閥門按兵不動;只有超出范圍,才啟動自動調節。這樣可以從源頭上杜絕那些沒有意義的頻繁動作。劉錚聽后眼睛一亮,經反復推演,確認方案可行,隨即著手申報修改控制參數。優化參數順利投用的那天,兩人站在中控室,看著那條曲線終于安靜下來,像一只被安撫好的貓。
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數據印證了他們的判斷:沒有增加一臺設備,沒有花費一分錢的技改投入,僅僅修改了一段程序參數,就使混合單體罐工序節約氮氣1500立方米,同時減少了閥門不必要的磨損。
“節能就藏在那些不起眼的細節里”,姜濤語帶欣慰:“多看一眼、多想一步,浪費就能少一點!”(工人日報客戶端記者 彭冰 柳姍姍 通訊員 田豐華 楊堅)
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