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“從停線信息線下傳遞、分析處理滯后,到系統自動歸因、自動閉環;從缺陷分析依賴工程師經驗,到AI輔助定位根因——廣域銘島‘工廠大腦’產品在領克張家口工廠的落地,驗證了‘數據+AI’在復雜制造場景中的真實價值。”
——領克汽車張家口工廠相關負責人
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領克汽車張家口工廠
“效率焦慮”
領克汽車張家口工廠是吉利集團在北方最大的整車制造基地,也是其服務全球市場的核心出口樞紐。這座總投資125億元的工廠,規劃年產能達12萬輛,平均每90秒就有一臺新車駛下產線,產品覆蓋傳統燃油車與純電動車,銷往全球108個國家和市場。
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然而,高柔性的生產布局在構成核心競爭力的同時,也帶來了遠超一般整車基地的管理復雜度。
工廠雖然已經部署了APS、MES等主流制造信息系統,但系統間數據割裂,排產、物料拉動等關鍵環節依然依賴人工。更關鍵的是,異常雖有告警,卻未形成“發現—分析—改進—驗證”的線上閉環——超過70%的精力被消耗在重復勞動中,僅不足30%能用于精益改善。
信息靠人傳遞,經驗靠人記憶,同類問題反復發生,這些正是張家口工廠在成為行業標桿過程中亟需突破的瓶頸。
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把工廠裝進一個“大腦”
2025年6月,廣域銘島與領克汽車張家口工廠的智能化合作正式啟動。雙方瞄準的目標很明確:給這座年產12萬輛的工廠,裝上一個真正能“思考”的大腦。
這個叫做 “工廠大腦”的智能運營系統,底層邏輯并不復雜——以統一數據平臺和業務本體為底座,以“數據+AI”驅動為核心,以PDCA(感知-決策-執行-閉環)為運轉機制。
但真正要解決的,是困擾工廠已久的現實難題:讓異常從“被發現”到“被解決”形成完整閉環,讓經驗從“人腦里”沉淀到“系統里”,讓決策從“拍腦袋”升級為“看數據”。
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廣域銘島團隊與基地業務方、集團數智化中心三方協同,僅用三個月便完成從0到1的落地。團隊選擇先聚焦兩大核心場景集中突破——生產停線的閉環管控,和質量管理的全鏈路追溯。這兩塊,恰恰是此前線下流轉最多、經驗流失最嚴重的環節。
進入2026年,場景建設持續深化,長庫齡車管控、擰緊HOLD、FTT、單臺直通損失等更多場景被納入版圖。
以下四個場景,記錄了“工廠大腦”如何讓張家口工廠的運作方式發生根本性改變。
場景一:
生產停線,從“救火”到“自治”
停線,曾經是張家口工廠生產管理中最讓人頭疼的難題。
停線信息依賴線下傳遞,時效差、口徑亂;停線種類繁多,分析處理緩慢;更要命的是,措施跟進周期長,同類問題反復發生——團隊常常處于“四處救火”的疲態,還會給工廠造成不小的經濟損失。
“工廠大腦”徹底改變了這套被動機制。系統實現了自動顯差、自動告警,從根本上扭轉了信息流向——不再是“人找數據”,而是“數據找人、問題找人”。
異常觸發后,系統結合歷史停線案例庫,自動歸因、自動推薦對策,并自動完成判責和評價,新案例自動沉淀為知識資產。“發現—歸因—處置—沉淀”形成完整閉環,經驗不再跟著人走,而是長在系統里。
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這套機制已智能覆蓋30條線體。年度累計節約工時超200小時,更歷史性地實現了停線問題閉環“零漏項”。僅此一項,每年可為基地節約成本近1400萬元。
數字背后,是管理能力的質變。
工廠大腦為停線異常構建了端到端的智能閉環管理體系:平均停線處理時效壓縮至2分30秒,停線有效閉環縮短至24小時以內;停線時長單次降低超6分鐘,人均每天提效超30分鐘;停線閉環漏項徹底清零,每一次異常都轉化為可復用的知識沉淀。
對于工廠而言,這意味著產線流轉得更穩、更快、更聰明。
場景二:
管控,從“憑經驗”到“AI輔助”
質量管控的核心,繞不開一個關鍵指標—DPV(單車缺陷數)。
過去,DPV的統計長期依賴“MES取數+人工計算”的半手工模式,數據整合慢、偏差難追溯,異常往往要滯后很久才能被發現。
更大的短板在人。質量問題解析高度依賴工程師的個人經驗,但工廠并沒有一套系統性的解析指導體系。尤其是新入職的質量工程師,面對復雜的整車和零部件缺陷,常常沒有頭緒、找不到方向,大量時間消耗在從頭摸索上,效率難以提升。
“工廠大腦”把質量管控帶入了“AI輔助”的新階段。DPV指標實現自動計算、自動顯差、自動預警,徹底取代人工統計。
更關鍵的變革在缺陷處理全流程:閾值觸發告警后,系統自動生成工單并精準派發;工程師判定需立項時,系統自動關聯GQMP質量管理平臺,AI智能體迅速檢索歷史問題庫,推薦TOP對策——相當于每位工程師身邊多了一位“AI老師傅”。處理完畢后,8D報告自動同步回系統,質量閉環形成,經驗同步入庫。
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落地后,缺陷統計效率單次提升10分鐘,故障分析每個問題提速30至50分鐘,每日問題清單處理節省30分鐘。
更深遠的變化在于,新工程師不再“兩眼一抹黑”,經驗可復用、方向可指引,質量分析與閉環效率迎來系統性躍升。
此外,會議材料的歸集與制備效率也顯著提升。過去,每日會前需專人花費40分鐘收集信息、整理質量夕會材料;如今,依托工廠大腦自動匯總當日缺陷工單數據并智能生成會議材料,實現了全程自動化,每日可節省40分鐘人力投入。
場景三:
庫齡車,不再“大海撈針”
長庫齡車管控,是一場悄無聲息的消耗戰。
過去,生產調度每天從系統導出清單,人工識別哪些車“放置太久”,再手動發給質量人員;質量人員按圖索驥去庫位一輛輛找車、檢查。
發現需返修?電話打給入庫班組,車開去返修車間,修完再通知入庫、通知復檢——整條鏈靠電話和即時通訊串聯,車在哪里、修沒修好,稍一斷線就成了糊涂賬。
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“工廠大腦”把這條散落的鏈子串了起來。系統自動計算長庫齡車、自動輸出清單并在系統內傳遞,按規則自動通知責任人,自動生成維護報告并沉淀歸檔。
人工環節全面自動化,大幅節約人工工時。更關鍵的是——實時數據可查、可追溯,“漏網之魚”從此絕跡,市場客訴風險被前置攔截。
場景四:
擰緊HOLD,別讓小事浪費時間
在產線上,每顆螺栓都有標準扭矩。
一旦系統檢測到擰緊異常,便會自動攔截該車輛,阻止其流入下一工序——這一機制被稱為HOLD。HOLD機制本身至關重要,過去的管理存在效率瓶頸。
在改善前,張家口工廠雖已借助低代碼技術開發了手動建單APP,初步實現了系統化處理。但仍需投入兩人專職負責:每日大量工單依賴人工創建與閉環,流程繁瑣、重復度高,還需專人實時跟蹤狀態、督促處理,單次處理耗時長,每日占用大量人力資源。
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“工廠大腦”接入后,通過三步實現全流程數字化升級:系統自動判斷并執行異常攔截,無需人工監視;HOLD審批流程全面數字化,信息自動流轉,徹底告別人工跑簽;同時優化擰緊策略,從源頭降低誤報與不必要的HOLD觸發。
改革成效突出,不僅在人員配置上有效精簡,降低了人力支出,更通過自動化手段明顯縮短了返修周期,并簡化了數據統計流程,整體運營效率與經濟效益獲得雙提升。
而比數字更可貴的是——工程師不再被“盯工單”束縛,系統負責“盯”,人員專注“想”,真正體現了智能工廠的核心價值。
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“工廠大腦”的核心價值
四個場景背后,是“工廠大腦”系統性的能力躍升。其核心價值可以概括為三個升級:
管理模式升級:“數據找人”減少30%以上的數據查找時間,“問題找人”完成自動化告警、升級、建群、判責,運營效率提升10%,生產管理從被動響應轉向主動預警。
流程升級:PDCA自動閉環替代傳統會議匯報制,問題閉環率提升至95%以上;多環節實現自動化,人工參與歸零,系統自動串聯各環節,消除信息傳遞斷點。
決策升級:以AI賦能智能分析與知識沉淀,實現由“人治”向“AI治”的質變。系統已自動完成歸因對策超萬次,沉淀知識資產1096條,可供集團內其他工廠直接復用,經驗復用率提升60%,避免重復踩坑。
還有一個容易被忽視的價值維度——問題發現的前移。在制造行業,問題發現越早,損失越低:生產過程中發現的異常,損失僅占1%;拖到檢測線,損失攀升至10%;一旦流向客戶端甚至引發召回,損失將激增至100%。
“工廠大腦”讓異常在第一時間“自己跳出來”,本質上是在成本最低的節點截住了問題。
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從標桿出發,
走向更遠的未來
張家口工廠的成功,驗證了廣域銘島“解決真問題、創造真價值”的使命。
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這座工廠本身已具備出色的制造底子,“工廠大腦”的加持,讓它從優秀走向可復制的標桿。
演進路線圖已經清晰:2025年聚焦一線業務自動化執行,通過工廠大腦實現PDCA閉環管理,輔助執行者“正確地做事”;2026年升級打造管理決策智腦,面向工廠各級運營管理者,幫助管理者“做正確的決策”。工廠的“大腦”,正從“能執行”邁向“會思考”。
當制造的高度復雜性成為常態,唯有讓系統變得更“聰明”,才能在效率革命中持續領先。三個月快速落地,一座標桿基地,一顆持續進化的“工廠大腦”——這只是開始。
廣域銘島正與更多制造企業一道,駛向智能制造的下一站。
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